近日,西北軸承中大型車間通過技術創(chuàng)新與工藝優(yōu)化,在“高壓注脂漏脂和密封軸承裝配效率低”兩項技術難題上取得關鍵性進展,顯著提升了產(chǎn)品性能與可靠性。
GG6(7/8)等產(chǎn)品長期存在的高壓二次注脂漏脂問題。車間技術人員主動與客戶深入交流,精準鎖定問題根源,并對產(chǎn)品結構實施系統(tǒng)性技術剖析。經(jīng)過嚴謹反復試驗驗證,最終采取應用密封圈特殊整形工藝,顯著強化了凸緣與牙槽的結合強度及密封性能。通過客戶裝機驗證,產(chǎn)品運行穩(wěn)定可靠,漏脂現(xiàn)象徹底消除,獲客戶高度認可。
密封調(diào)心滾子軸承因密封罩寬度大導致的密封槽尺寸控制難、裝配效率低問題。車間創(chuàng)新團隊精準測量并科學優(yōu)化牙槽與橡膠密封圈的尺寸匹配度,優(yōu)化后密封圈實現(xiàn)順暢穩(wěn)固安裝,唇口接觸狀態(tài)顯著改善,同步提升了產(chǎn)品密封質量與裝配效率。
下一步,中大型車間將堅定不移以產(chǎn)品質量為核心,深化精益求精理念,持續(xù)推進技術創(chuàng)新與工藝優(yōu)化,嚴控工藝標準,不斷精進產(chǎn)品性能與可靠性,為公司發(fā)展提供強力技術支撐。
(來源:西北軸承)